青岛某水厂建设工程方案设计探讨

文_王德生 贾伟建 潍坊市市政工程设计研究院有限公司

1.1 水源配置

该水厂近期建设规模10万m3/d,水源配置计划为本地水库供水2.1万m3/d,本地水源地供水1.5万m3/d,南水北调外调水7.0万m3/d。此外3万m3/d 的海水淡化水源作为安全应急储备。

远期水厂远期建设规模20万m3/d,水源配置计划为本地水库供水2.1万m3/d,南水北调外调水17.9万m3/d。此外,6万m3/d海水淡化厂矿化后海淡水可作为应急供水补充。

1.2 原水水质分析

根据原水配置方案,原水包括南水北调客水、本地地表水和本地地下水。根据调研及水质分析,原水中有机物及总氮相对较高,此外外调TDS 略高。其水质具体情况详见表1。

表1 本地水库及南水北调客水原水水质

2.1 处理目标

出水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求,并在此基础上进一步提升,出水浊度≤0.1NTU。

2.2 针对性处理

原水水质主要去除目标为浊度、有机物、藻类、嗅味和无机盐,针对目标,选择适宜的处理技术,详见表2。

表2 原水污染物针对性处理技术

2.3 总体工艺路线

净水厂的高标准建设首先体现在净水处理工艺路线选择上,经调研国内的主要水厂的案例情况,超滤膜技术由于其对颗粒物、细菌、两虫等污染物的高效去除的优异效果,目前已在国内省内等主要城市中获得较为广泛的应用,超滤处理技术有着可靠运行管理经验,已经成为净水处理领域重要的发展趋势。

预处理工艺作为辅助处理措施,对原水中超标较多、指标较高的物质进行预处理从而实现减量或者改变其性质,减少后续处理工艺的负荷。同时预处理工艺常常作为应急处理手段,当原水水质突变时增加水厂的抵抗能力。本工程原水水质复杂多变,预处理工艺具有简便、快捷、效果明显、经济性好等优点,因此本方案选用适当的预处理工艺。

原水具有低温低浊、藻类、有机物、嗅味等特征,而平流沉淀池工艺均可适应于这些特征指标,作用效果明显。根据上述分析,本净水厂常规处理工艺采用了平流沉淀池工艺。

原水的有机微污染和嗅味是本工程提标工艺必须针对解决的问题。各单元工艺(常规处理、生物活性炭、膜技术等)对有机物的去除具有明显的互补性。根据水源水质特点和处理后水质要求,在各工艺单元组合前提下,应选取针对性强、去除效果好的深度处理工艺。深度处理用于有机物尤其是有机物和致嗅物质的去除,采用活性碳吸附效果较好。高级氧化(含O3、H2O2/O3、UV/H2O2等)与活性炭联用技术,充分利用了高级氧化的强氧化性、活性碳的生物作用和吸附作用,去除有机物能力强,嗅味去除效果明显。超滤膜工艺高效去除颗粒物、细菌、两虫。因此本工程深度处理工艺采用O3-活性炭+超滤工艺。

最终确定水厂采用强化预处理+絮凝沉淀池+臭氧接触池+活性炭滤池+超滤+清水池+次氯酸钠消毒的工艺处理。水厂具体工艺流程见图1。

图1 水厂工艺流程

3.1 水厂总平面布置

二期水处理设施布置在选址北侧,一期水处理设施布置在选址中部,根据对现场地形的分析,整体场地高差较大,根据现场地形的情况,依据流程走向的不同,将净水流程从厂区北部地形较高侧布置,方向为从西至东,清水池全部单独建设,附属设施及污泥处理部分在厂区南侧。

水厂进水对应原水来水方向。生产主流程构筑物折板絮凝沉淀沉淀池位于水厂北部,沉淀池东侧依次为臭氧接触池、活性炭滤池、超滤车间,清水池位于厂区南侧。综合加药间等生产辅助设施位于厂区中部的西侧,靠近投加点。污泥处理流程位于厂区的西南角。水厂整体布置按20万m3/d 设计,水厂总占地面积约155亩。

3.2 主要构筑物工艺设计

3.2.1 折板絮凝平流沉淀池

前段预臭氧池,混合时间为5min,设计臭氧投加量为0.5mg/L,1池2格,尺寸为13.2×7.2m,水深6m,预留远期1座。

絮凝池与沉淀池合建,共分两格,每格每日的处理量为5万m3/d,构筑物总尺寸122×33m,絮凝池深4.3m,沉淀池深3.9m;
絮凝反应总时间20min,分三段絮凝,峰速分别为0.33m/s,0.24m/s,0.13m/s。沉淀池采用平流形式,水平流速1.3mm/s,停留时间150min。

3.2.2 臭氧接触池

设计规模10.0万m3/d,平面尺寸21.8m×15m,1座两格,预留远期1座。最大投加量3mg/L,总接触时间为15min。并设2套尾气破坏装置,用于吸收尾气。

3.2.3 活性炭滤池

设计规模10万m3/d,设有12格,采用单排布置,平面尺寸为24.1m×29.8m,远期增加1座。滤池单格面积38.25m2,空床滤速9.53m/h。填料层由上而下分别为:活性炭粒径8~30目,厚度2.2m,空床停留时间14.26min;
下设砂层,平均粒径0.6mm,不均匀系数1.3,厚度0.6m;
支承层D=2.0~16.0mm,厚0.45m。在管廊中计划布置两台水箱补充水泵,流量250m3/h,扬程20m,功率为22kw,用 1备,可2台全开,水箱240m3,为活性炭滤池反冲洗水源。

3.2.4 超滤车间

超滤车间规模10万m3/d。采用浸没式膜池,共设12格膜池,每个膜池设有6个膜堆,每个膜堆膜面积为2100m2,设计膜通量为27LMh,平面尺寸为44.4m×22.9m,远期增加1座。超滤膜池进水阀门为DN400气动蝶阀,清水阀采用DN400气动控制阀,配套气洗、反冲洗、废液中和循环系统。

3.2.5 清水池

清水池近期建设1座,远期增加1座。清水池平面尺寸52m×52m,有效水深4.2m,设2格,单池容积5250m3。清水池前段设置消毒区,停留时间不小于30min。清水池出水总管起端设置调流调压阀组1套。

3.2.6 综合加药间

(1)矾投加系统

最大加矾量为35mg/L液体聚合氯化铝,有效Al2O3含量为10%。投加点设在混合池中,远期2个。在室外设矾液池一座,有效容积为26m3,可满足远期7天的储存要求。矾液池为地下式,分隔成独立的二格,单格尺寸2.3×2.3×2.5m(有效深度),每格设有进料口。在每格液铝储存池中设不锈钢液下泵1台,将液铝提升至溶液池,加水配置成投加浓度后待用。加药间设溶液池3只,投加量为315kg/h,配液体积37.8m3/d。

(2)次氯酸钠投加系统

本工程设计采用次氯酸钠进行超滤后水消毒,超滤对细菌及病毒截留效果极好可降低消毒剂投加量,总氯最大投加量为1.5mg/L,近、远期投加点各2个。投加量为300kg/d(6m3/d)设置15m3储罐3只,预留远期3只,直径2.7m,有效水深4.0m,满足远期7d的用量。后加氯泵为62L/h,近期2用1备,远期增加3台;
补加氯泵为63L/h,近期2用1备,远期增加3 台。

(3)PAM投加系统

本工程设计采用PAM投加系统,投加量为0.5mg/L,近、远期投加点各2个。投加量为108kg/d,PAM 制备设备制备能力为4.5kg/h,取5kg/h。0.2%~0.5%制备浓度,在线稀释至0.02%投加,包括2套在线稀释装置及料仓及上料机其它附件。

(4)活性炭投加系统

设粉炭投加设备1套,水射器投加。粉炭加注量:设计常规情况下投加量为5mg/L,设计最大投加量为30mg/L,制备浓度10%,混合池进水总管上加注,近期1处,远期1处。室外设置活性炭储罐,最大容积为70m3,最大投加量时存放15天。

(5)H2O2投加系统

设计采用 H2O2协同臭氧氧化处理,投加量为1mg/L,近期投加点2个,远期2个。每天投加量234kg/d,H2O2溶液浓度6%,设置15m3储罐2只,预留远期2只直径2.7m满足远期15d的用量。

4.1 年处理规模

水厂设计日处理水量为10万m3/日,日变化系数为1.2,自来水的水量增加系数为1.05,全年运转365日,年处理规模3193.75万m3/年。

4.2 运营成本

水厂运行经营成本为2.15元/m3,主要包括水资源费(或原水费)、外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、折旧费、其他费用等。经营成本具体组成见表3。

表3 运营成本组成表

水厂在建设的过程中,设置强化预处理+平流沉淀池的常规处理工艺,可以有效去除水中的常见污染物,为后续工艺减轻负荷;
采用臭氧接触+活性炭滤池+超滤等深度处理工艺,有效解决了原水水质变差导致的饮用水危机,同时提高了水处理工艺的抗冲击性,使得居民用水的安全性得到了保障;
同时采用次氯酸钠消毒,避免了由于液氯难以运输保存带来的危险。这些经验可以为今后类似的城镇给水厂建设项目提供参考。

猜你喜欢 原水沉淀池水厂 水处理专利技术在水厂中的应用现状分析信息技术时代·下旬刊(2020年5期)2020-09-10深圳市自来水水质管理经验总结锦绣·中旬刊(2020年9期)2020-01-27大数据背景下水厂自动投矾模型研究经济数学(2020年4期)2020-01-15原水大阵小猕猴智力画刊(2019年9期)2019-11-08基坑排水及循环水利用系统水能经济(2018年1期)2018-10-14自来水为什么不能直接饮用?阅读(科学探秘)(2018年3期)2018-05-14新型BCO—SBBR组合工艺处理猪场沼液的效果江苏农业科学(2017年13期)2017-09-28某核电厂海水淡化混凝沉淀池斜板老化事件分析科学家(2017年16期)2017-09-20浅池理论分析斜板沉淀池的设计原理建筑工程技术与设计(2015年20期)2015-10-21水泵变频在水厂中的应用中国高新技术企业(2015年22期)2015-06-15

推荐访问:水厂 青岛 建设工程